通用機械廠技術人員及工人們在江陰項目、外貿產品等重點項目的生產過程中,充分發揮主觀能動性,不斷摸索,不斷發現問題、解決問題,并積極創新,制定出了多項小改小革,有效解決了生產中的難點疑點,為公司發展做出了貢獻。
在江陰項目側壓螺母的加工過程中,要求側壓螺母外徑450mm,長度455mm,重量560kg,內螺紋為S200×22的鋸齒形螺紋,型號較大。為了緩解C650車床的生產壓力,提高內螺紋的制造精度,有40年工作經驗的車工師傅李新華突發妙想,自制工裝,改在C630上進行加工:重新焊接加工中心架,改進刀桿,并在刀桿上安裝滑塊。此項改革實現了小機床加工超大范圍零件的事實,解決了吃刀大、刀桿震動、螺紋表面光潔度差的難題。
另外,近期,通用機械廠在c61160機床上加工江陰項目穿孔機軋輥零件的過程中,需要在外圓∮1189.17~1126.41 mm,長190 mm的斜面上刻30個槽,但由于沒有工裝,無法加工。職工們結合多年來總結出的工作經驗,自制了工裝,在刀架上安裝了自制銑頭,用減速機帶動光桿,把機床卡盤剎系,其工作原理是:減速機用三角皮帶轉動光桿上的帶輪,光桿轉動機床大拖板,這樣就能機動加工軋輥斜面上的槽。有效解決了生產中難點,保證了生產進度的順利進行。
這些雖然都是小改小革,但它們凝聚著工人們的智慧和熱情,展示出了重工人的創新意識,對提高生產效率,保證整體生產進度,促進公司發展具有重要的現實意義。
C650車床上,李新華師傅仔細工作中
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