濟南重工是一個集冷、熱加工為一體的機械加工大型企業。其熱加工是鑄鋼冶煉、鍛造加工,所以一直以來就是消耗能源的大戶。前兩年為降低廢氣排放,改善職工的工作環境,公司的加熱爐、加熱窯全部進行了技術改造,由燒原煤、重油改為燒天燃氣。廠區重現藍色天空,排污治理很見成效。
為積極響應王總提出的“開展節能減排,創建節約型企業”號召,相關部門專門組織召開了專項討論會議。會上大家踴躍發言,倡導大家從我做起,節約每一張紙、每一度電。會后,財務處對鍛造廠、鑄鋼廠的用電情況進行了深入的分析:目前冶煉一噸鋼水電爐直接消耗約750度電,加上其他動力用電,平均約1000度電。一度0.6元,一噸鋼水就是600元錢。一噸鍛件約消耗780立方米天燃氣,一立方2.82元,噸鍛件需耗天燃氣2200元。能耗均占整個產品成本很大比重。為了節能降耗降成本,成本員將每月耗能數據列表分析,如果發現耗能出現異常,隨時深入車間查找原因,提出合理化建議,使車間管理者做到有的放矢。同時成本員在車間做了大量節能降耗的宣傳。使工人增加了成本意識。大大節約了能源。
隨著企業的不斷發展壯大,降低能耗和生產成本已經成為企業發展中的突出問題。我們相信,在王總“開展節能減排,創建節約型企業”的號召下,經過有關部門的共同努力,濟南重工一定能夠達到降低能耗、減少污染的最終目的。